一 線 傳 真

今年(nián)以來,金翅嶺金礦緊扣降本增效工作(zuò)重點,充分挖掘降本空間,瞄準節能降(jiàng)耗、修舊利(lì)廢等環(huán)節,強化管理,深挖(wā)增效潛力,助力企業高質量發展(zhǎn)。
把好節能降耗(hào)“主動關”
為(wéi)保障企業生產、生活用水的持續(xù)供應,降低企業生產經(jīng)營成本,3月份,設備能源科著手對井下取水方式進行優化改造。為保證施工效率,一是根據施工(gōng)需求計劃,采購員第一時間前往商家逐一落實(shí)工程相關設備(bèi)、材料計劃進程,並(bìng)實時督導進度(dù);電纜等(děng)加工周期較長的,采購員每天跟蹤加工進度,要求(qiú)廠家安排第一順位發(fā)貨。二是設備管理員及時與安全生產科及車間聯係,全程現場監督施工過程(chéng),嚴把質量、安(ān)全、工期關,確保嚴格按照審核通過的施工方案進行,三是將(jiāng)降(jiàng)本增效貫穿整個改造過程始終,用鋼板下腳料製作法蘭加強筋;拆除風(fēng)管、安裝(zhuāng)軟啟動、地下管路地表清挖(wā)等工作協調機修車間自主完成,合計節省費用7000餘元。
整個工程僅用8天時間全部完成,並一次性試開(kāi)成功。優化後,提高了礦井取水係統的安全運行係數(shù),每天可以節能13014kwh,滿負荷運轉年可節約電(diàn)費300餘萬元。
練好修舊利廢“主動關(guān)”
各車間遵循“修舊利廢、變廢為寶”理念,不斷激發職工修舊利廢、節約創效的積(jī)極性和創造性。一是廢舊(jiù)物資再利用。一季度,選礦車間清理整頓死角盲區,累計修複陶瓷(cí)過濾機濾板、廢舊浮選泡沫泵及除塵器布袋等;對廢鐵、廢舊設備等物資進行分類,做到“顆(kē)粒歸(guī)倉”,累計回收含金物(wù)料100餘t,清理(lǐ)廢鐵4.5t,回收舊設備設施、電機(jī)15台(套)、運輸皮帶40餘米等。二是高效盤活閑置資產(chǎn)。一季度,設備能源科通過摸底排查,調撥各車間(jiān)閑置的4台高壓開關櫃、3台閑置金櫃壓濾機及1台小型空(kōng)壓機至(zhì)各生產車間,共節(jiē)省購置費用22.05萬元。
做好自主加工(gōng)“重頭戲(xì)”
機(jī)修車(chē)間深挖降本潛能(néng),在確保安全生(shēng)產穩定運行的基礎上,不斷加強自主創新、自主加工能力,自主承擔氰化一車間加料係統改造工程中鏈板(bǎn)給料機安裝工作,從前期給料機(jī)材料的除鏽、刷漆,接礦槽製作安裝,到平(píng)台安裝、料鬥安裝,到後期傳動安裝調試、護欄安裝(zhuāng)及電纜電槽安裝、管路鏈接,安裝過程中的小零部件(jiàn)全部提前預加工,以縮短安裝周期。整個安裝過程曆時(shí)短短(duǎn)26天的時間,3月13號正式通過驗收。鏈板給料機應用後可實現均勻(yún)給料,從源頭上確保氰化原料技術參(cān)數的穩定(dìng),為後續氰(qíng)化流程的穩(wěn)定提供前提保障。同(tóng)時,改造後每套(tào)係統可減(jiǎn)員1-2人(rén),且大幅降低(dī)職工的(de)勞(láo)動強度(dù), 整個作業過程采用一鍵啟停,安全可靠(kào)。