一 線 傳 真

為切實增強金(jīn)翅嶺金礦廣大幹部(bù)職工抓重點、攻難點的責任感和使命感,持續提高氰冶生產技術指標。金翅嶺(lǐng)金礦實施氰化(huà)二車間分級磨礦係統改造項目,持續(xù)降低氰化尾渣及壓濾液品位,提高金的回(huí)收率。
此次改造,氰化二車間(jiān)注重加強企業自主創新能力。重點抓好二次分級磨礦改造和碳吸附(fù)優(yōu)化兩個(gè)項目,一方麵降低氰渣品(pǐn)位,另一方(fāng)麵提高浮選液的純淨度,提高(gāo)炭吸附效率。項目改造以來,氰化二車間堅持(chí)技改和生產兩手抓、兩不誤,在不影響正常生產情況下,對(duì)生產線逐項進行改造,穩步推進技改項(xiàng)目實施。
為提高改造後的分級效(xiào)率,車(chē)間對整(zhěng)個磨礦係統同(tóng)時進行優化,並於3月5日投料運行。在炭吸附項目改造過程(chéng)中,氰化二車間作為項(xiàng)目實施者,堅持自(zì)力更生(shēng),開源節流,采用單價為366元的積(jī)壓耐(nài)磨塑料板代替單價為3738元的不鏽鋼衝孔板,並組織職工人工鑽孔3萬多個,節省材料成本14萬餘元。為使炭吸附效(xiào)果(guǒ)最佳,車間將3台閑置的置換壓濾機作為淨化水裝置,改造過程中本著“有舊不(bú)用新,能修就不買”的原則,先後修複液壓(yā)係統3套,修複水泵2台,改造2個儲水槽,架設閑置管路260米,節約成本3萬元。
功夫不負(fù)有心人。3月8日,磨礦分級係統改造完成調試並正常運行。磨礦細度-400目含量穩定98.00%以上,日(rì)處理能力500噸/天,伴隨著磨礦細度的提升,氰化尾渣金品位降低了0.15g/t左右,炭吸附出液品位下降0.2g/m³以上,為完成公司既定目標打下了(le)堅實的基礎。