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2021-07-29

小改小革,助力企業降本(běn)增效


今年(nián)以來,圓通礦業(yè)以提(tí)質增效為目標,以創(chuàng)新創效為手段,積(jī)極動員全體員(yuán)工發(fā)揮聰明才智(zhì),圍(wéi)繞生(shēng)產(chǎn)一線的(de)小改小革成果層出(chū)不窮,創造出可觀的經濟效益(yì),推動了企業修舊利廢和降本增(zēng)效工作的有(yǒu)序開展。

分體式活芯降扭拉臂改造應用。“隊長,豪沃車的拉臂又裂了,需要更換了。”車隊大車司機老楊焦急地向隊長匯報著工作。據悉,由於企業(yè)地處戈壁(bì)荒漠(mò),礦區道路主要以(yǐ)崎嶇山路為主,4輛豪沃自卸車原(yuán)車一體式V型拉臂在這種極端路況下磨損使用周期(qī)不超過1個月,當出現破損或斷裂則(zé)需要更換整(zhěng)套拉臂總成(chéng),不僅影響生(shēng)產效率(lǜ),提高(gāo)生(shēng)產成本,而且無形之中增(zēng)加了安全隱患。為避免此類問題的發(fā)生,車隊(duì)組(zǔ)織維修技術人(rén)員積極研(yán)討,在不改變原車機械(xiè)性能、參數及安全係數的(de)前提下改善原車設計缺陷,將原車(chē)一體式V型拉臂改為分體式(shì)活芯降扭拉臂,在減輕拉臂(bì)拉(lā)力的同時,提供壓力緩衝,增加(jiā)拉臂使用(yòng)壽命。改造後,使用周期可延遲至2個月,每年(nián)可為企業減少(shǎo)生產性開支4萬餘元。

扭力膠套改造。因汽車隊豪(háo)沃自卸車原扭力膠套中心設計為鏤(lòu)空狀,車輛長期行駛在企(qǐ)業(yè)極端路況下,導致扭力膠套(tào)使用周期較(jiào)短,每月需維修更(gèng)換10-15次,每次耗時30分鍾,嚴重影響生產效率,而且加大了維修工人的勞(láo)動強度。為(wéi)攻克此道難(nán)題,汽車隊積極組織技術能手集思廣益,相互交流,通過在扭力膠套中心(xīn)位置(zhì)利(lì)用廢舊鋼管加工(gōng)、安裝一段鐵套,從而減輕扭力膠套的磨損,增加使用壽命。改造後,使用周期(qī)延長至每(měi)2個月更換(huàn)一次,每年可為企業減少生產性開支2萬餘元。

裝載機高強度鏟口護板改造焊接(jiē)由於汽車隊(duì)日常生產任務(wù)繁重,裝載機每日裝(zhuāng)卸礦(kuàng)石的工作時間都在10小時以上,在(zài)如此高強度的作業下,裝載機鏟口護板磨損嚴重(chóng),使用(yòng)周(zhōu)期最長不超(chāo)過1個月。為(wéi)積極響應修舊利廢工(gōng)作號(hào)召,維修工人便自主(zhǔ)收集自卸貨車斷裂的廢舊鋼板,通(tōng)過切割、焊接等(děng)一係列工序,完成了高強度鏟口護板的改造工作。改(gǎi)造後,使用周(zhōu)期可延長至2個月,每年可為(wéi)企業減(jiǎn)少生產性開支14萬元。(楊曉琨)

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